huhui 50c09f42ef update motor.c foc core 3 лет назад
..
adc.c 8dd93f56d2 加入电机和mos的温度测量 3 лет назад
adc.h 8dd93f56d2 加入电机和mos的温度测量 3 лет назад
board_gd32demo.h 05b5dd1b99 通过宏定义选择电机 3 лет назад
board_mc_v1.h 50c09f42ef update motor.c foc core 3 лет назад
bsp.c b3f2092376 as5407P编码器调试 3 лет назад
bsp.h d0d9ab2240 update 3 лет назад
can.c 8c384d85d1 发送数据前先poll tx尽量清空发送buffer 3 лет назад
can.h 7fb50cb202 支持CAN老协议 3 лет назад
delay.c f068a49411 优化 3 лет назад
delay.h 4cb196470c use sched_timer call foc的部分 3 лет назад
dma.c e39275162d add project 4 лет назад
dma.h 9477536a7f update for simulink code and Uv projects 4 лет назад
eeprom.c e39275162d add project 4 лет назад
eeprom.h e39275162d add project 4 лет назад
enc_intf.c 849e704a60 同心校准,通过matlab设计FIR滤波器,采样率500HZ,通过频率0.5HZ,截至频率5Hz 3 лет назад
enc_intf.h 6f8a0ecc96 add board_xxx.h 定义板子相关的硬件资源 3 лет назад
fmc_flash.c 5874f7d711 调整扭矩查找表的结构 3 лет назад
fmc_flash.h f3ea0ae12e dq轴电流分配查表,如果表不存在,使用id=0的控制策略 3 лет назад
gd32_bkp.c ee14387b97 add gd32 demo && add motor dir 4 лет назад
gd32_bkp.h 9477536a7f update for simulink code and Uv projects 4 лет назад
gd32_rtc.c 4cb196470c use sched_timer call foc的部分 3 лет назад
gd32_rtc.h e39275162d add project 4 лет назад
gpio.c a41c11604c 1. 长捏3s刹车进入坡起模式 3 лет назад
gpio.h a41c11604c 1. 长捏3s刹车进入坡起模式 3 лет назад
i2c.c 9477536a7f update for simulink code and Uv projects 4 лет назад
i2c.h e39275162d add project 4 лет назад
mc_hall_gpio.c cafdbb45bc 粗调电流环OK 3 лет назад
mc_hall_gpio.h b3f2092376 as5407P编码器调试 3 лет назад
mc_irqs.c 6f47d880a3 autohold beep单独定时器 3 лет назад
pwm.c 7afefada9d 1. 没有start的时候,需要通过pwm timer的update中断处理速度 3 лет назад
pwm.h 7afefada9d 1. 没有start的时候,需要通过pwm timer的update中断处理速度 3 лет назад
sched_timer.c 49fdc1be84 远驱控制器调试 3 лет назад
sched_timer.h 49fdc1be84 远驱控制器调试 3 лет назад
timer_count32.c bfc1bdbc61 解决hall时间计算错误的问题 3 лет назад
timer_count32.h 5a43847b3d foc核心代码手写替代自动生成 3 лет назад
uart.c d0d9ab2240 update 3 лет назад
uart.h dd388bc93f 改装电机2,使用encoder_off2.h 3 лет назад