huhui c8a9e560c0 update smo, 计算公司错误 пре 3 година
..
PI_Controller.h 8386a75c19 A1电机的电流环带宽设置为1.6kHz пре 3 година
PMSM_FOC_Core.c 64dea2f061 bsp架构梳理 пре 3 година
PMSM_FOC_Core.h 8386a75c19 A1电机的电流环带宽设置为1.6kHz пре 3 година
adrc.c 297419c32e 修正adrc的reset,给定输出 пре 3 година
adrc.h 64dea2f061 bsp架构梳理 пре 3 година
e_ctrl.c f6d3d3a006 update пре 3 година
e_ctrl.h 4ce8f9eaf0 通过挡位配置决定加速时间 пре 3 година
foc_observer.c 64dea2f061 bsp架构梳理 пре 3 година
foc_observer.h 7ccc676502 加入foc的观测器融合encoder和smo,进行切换,目前实现了一部分 пре 3 година
foc_wapper.c 5066ef532e 1. 速度改为s32En4 пре 4 година
ramp_ctrl.c b9271c2731 加入e_ctrl.c 控制加速,电子刹车,能量回收级别 пре 4 година
ramp_ctrl.h b9271c2731 加入e_ctrl.c 控制加速,电子刹车,能量回收级别 пре 4 година
smo_observer.c c8a9e560c0 update smo, 计算公司错误 пре 3 година
smo_observer.h c8a9e560c0 update smo, 计算公司错误 пре 3 година
svpwm.c e1682a4cf5 svpwm加入溢出保护 пре 3 година
svpwm.h 265a6e2f0e 48v过调制OK пре 3 година
thro_torque.c ec49c1222f V3 update пре 3 година
thro_torque.h 3a52462034 can_report_foc_status 加入挡位上报 пре 3 година
torque_unused.c a84e688d96 默认减速50ms,lq通过iq查表获取,然后更新iq的pi控制器 пре 3 година
torque_unused.h d630787c73 1. 转把扭矩解析按照加减速的逻辑处理,结合当前的实际扭矩 пре 3 година
trq2dq_table.c efd8248547 real torque control пре 3 година