История коммитов

Автор SHA1 Сообщение Дата
  kevin 5263794bd7 1. PI 控制器修改,统一使用串联或并联PI 2 лет назад
  kevin 41bc0258ba 加入平均滤波器功能 2 лет назад
  kevin 348e2f135a 去掉多余的fast_atan接口,统一使用fast_atan2 2 лет назад
  kevin 805bfdf972 rad和degree的角度限制一个周期的接口统一放到fast_math.h中,norm_angle_rad/deg 2 лет назад
  kevin ffc97979fc 使用sqrtsub2_f计算两个数据平方差开方 2 лет назад
  kevin c663dbadd6 1.加入弱磁控制,通过当前电压矢量模长和最大模长(母线的0.866666)比控制id的大小 2 лет назад
  kevin a15abb4065 加入新的motor_mpta_fw_lookup2,查表电压,转速,转矩和id的关系 2 лет назад
  unknown 143613e178 f_mapxxx 函数修改,统一一个函数处理 2 лет назад
  unknown 03d3f9d3f2 1. MATH_sat 使用clamp 替代 2 лет назад
  huhui fc3898105e sincos 函数名称修改 2 лет назад
  huhui a840e91f62 加入s16 的step forward 函数 2 лет назад
  huhui 476fc5e651 2/3用宏定义表示 3 лет назад
  huhui a869a1dd38 更新滑膜观测器算法,使用pll锁相环 3 лет назад
  huhui cfef077733 转把对应的扭矩需求从电机外特性map中获取最大扭矩 3 лет назад
  huhui a6b136a80c 滑膜观测器使用arctan和pll实现,单独pll效果不好 3 лет назад
  huhui 117d2213d7 加入滑膜观测器 3 лет назад
  huhui 71af1614c1 update 3 лет назад
  huhui 265a6e2f0e 48v过调制OK 3 лет назад
  huhui 5fb3ebd3c8 过调制处理 3 лет назад
  huhui 14192a94ec 1. 电流环带宽2000hz,否则高速电流环不能稳定,而且计算的母线电流偏小 3 лет назад
  huhui dd388bc93f 改装电机2,使用encoder_off2.h 3 лет назад
  huhui 78f47e2d21 限速 3 лет назад
  huhui 2c254a099e 加入EPM 模式 3 лет назад
  huhui b3f2092376 as5407P编码器调试 3 лет назад
  huhui 9e86eea4b9 加入扭矩环,扭矩环限速 3 лет назад
  huhui 7e4785faeb update,uart更新,加入单独的电流控制模式,加入MTPA标定模式 3 лет назад
  huhui cafdbb45bc 粗调电流环OK 3 лет назад
  huhui 636e110d79 PI controller's I use DT 3 лет назад
  huhui 9644cd344a hall angle/offset detect 3 лет назад
  huhui bb4048ce18 SVM fix OK, fix TWO_BY_SQRT3_Q14 error 3 лет назад