История коммитов

Автор SHA1 Сообщение Дата
  huhui d1d918a7d7 电子刹车使用扭矩方式 3 лет назад
  huhui d630787c73 1. 转把扭矩解析按照加减速的逻辑处理,结合当前的实际扭矩 3 лет назад
  huhui 4dd4bf8079 更改PMSM_FOC_Get_Real_Torque -> PMSM_FOC_Get_Real_dqVector,DQ轴电流矢量 3 лет назад
  huhui 297419c32e 修正adrc的reset,给定输出 3 лет назад
  huhui 5cab0e7091 每次进入定速巡航后,需要间隔一定时间才能使能转把加速功能 3 лет назад
  huhui be5c550de0 定速巡航考虑加减速后的转把加速 3 лет назад
  huhui 30ca66d422 定速巡航模式下,可以加速 3 лет назад
  huhui 8c4ef78eaa foc的pid控制器单独定义 3 лет назад
  huhui 2812b95e43 加入LADRC控制器,控制速度和限速环路 3 лет назад
  huhui d9cac14e3e 更新simulink模块,加入adrc的支持 3 лет назад
  huhui 4955e1c3ba 加入电门过压和欠压检测 3 лет назад
  huhui 0af4ddfb68 霍尔电流采样用单独的宏控制电流采样系数 3 лет назад
  huhui e7e9c5386d 限速还是回退到限制扭矩,如果限制电压,速度环和扭矩模式切换不平滑 3 лет назад
  huhui 3db2e106ea kb 改为 kd,不使用饱和系数,改为微分系数 3 лет назад
  huhui 90d3d38585 扭矩模式限速通过PI调节器限制DQ的最大输出电压 3 лет назад
  huhui 590f4e03a1 电流环带宽放到motor_param.h中定义,A1 motor的带宽2000 3 лет назад
  huhui dd1b10aab2 解决零位置校准除数少1的问题 3 лет назад
  huhui e48c4f7a20 扭矩查表后的D轴电流需要step给定,防止D轴电流突变 3 лет назад
  huhui c9f25e0f5d 工厂测试加入三相驱动设置 3 лет назад
  huhui 682a1b1c87 add A1 motor and factory test file 3 лет назад
  huhui b96cb29317 上报相电流 3 лет назад
  huhui e31c4ce9a4 重新处理温度limit 3 лет назад
  huhui d740566645 扭矩和相电流区分开,可以给真实扭矩(需要通过台架标定) 3 лет назад
  huhui 89f1fb73a0 挡位切换需要ramp给定 3 лет назад
  huhui 810553c18f 加入3相开关接口,gpio模式 3 лет назад
  huhui 10faffd07d 保存flash的命令在电机运行过程中不能处理 3 лет назад
  huhui eaee8fea62 fix 写SN号错误,中动100码电机,编码器做了零位置校准,软件偏移固定0 3 лет назад
  huhui 5c2c80c219 update 3 лет назад
  huhui 8897e23ff4 保存扭矩查抄表写flash检查地址溢出 3 лет назад
  huhui e419a868f5 上报过滤后的DQ电流 3 лет назад