huhui
|
27e8794886
处理EPM模式
|
3 лет назад |
huhui
|
90da7a89bd
1. pwm 停止后,关闭上下桥
|
3 лет назад |
huhui
|
4df0408556
速度,扭矩限速PI调试
|
3 лет назад |
huhui
|
d0d9ab2240
update
|
3 лет назад |
huhui
|
dd388bc93f
改装电机2,使用encoder_off2.h
|
3 лет назад |
huhui
|
45392820d3
update uart
|
3 лет назад |
huhui
|
3a1cf0a42d
支持bootloader
|
3 лет назад |
huhui
|
841cbb5e6b
每次开机FOC user 参数只使用nv初始化一次,后面等用户设置
|
3 лет назад |
huhui
|
a849695b9f
加入nv配置PID
|
3 лет назад |
huhui
|
78f47e2d21
限速
|
3 лет назад |
huhui
|
849e704a60
同心校准,通过matlab设计FIR滤波器,采样率500HZ,通过频率0.5HZ,截至频率5Hz
|
3 лет назад |
huhui
|
657c9c9b4c
nv storage update
|
3 лет назад |
huhui
|
6f8a0ecc96
add board_xxx.h 定义板子相关的硬件资源
|
3 лет назад |
huhui
|
b3f2092376
as5407P编码器调试
|
3 лет назад |
huhui
|
58e162944e
新的电流采样方式
|
3 лет назад |
huhui
|
0a0565b3a9
扭矩模式和定速巡航相互切换
|
3 лет назад |
huhui
|
7660f9aafc
GD32_DEMO工程加入key的处理
|
3 лет назад |
huhui
|
7e4785faeb
update,uart更新,加入单独的电流控制模式,加入MTPA标定模式
|
3 лет назад |
huhui
|
cafdbb45bc
粗调电流环OK
|
3 лет назад |
huhui
|
940a7258f7
开环hall OK,但是后陆续后优化hall跳变
|
3 лет назад |
huhui
|
af28139d43
hall 校准调试
|
3 лет назад |
huhui
|
bb4048ce18
SVM fix OK, fix TWO_BY_SQRT3_Q14 error
|
3 лет назад |
huhui
|
4cb196470c
use sched_timer call foc的部分
|
3 лет назад |
huhui
|
8228493bc4
add GD32 demo project, vbus sample
|
3 лет назад |
huhui
|
521a7bd8e5
update for current sample
|
3 лет назад |
huhui
|
944615208f
adc 外部触发使能开始就使能,不在timer update event 中断中更新
|
3 лет назад |
huhui
|
5a43847b3d
foc核心代码手写替代自动生成
|
3 лет назад |
huhui
|
cb1dbf1334
1. 手动编写代码,simulink生成的代码效率低一些
|
3 лет назад |
huhui
|
686240344f
中断处理放到motor.c中,brake中断统一处理
|
4 лет назад |
huhui
|
b9271c2731
加入e_ctrl.c 控制加速,电子刹车,能量回收级别
|
4 лет назад |