Commit Verlauf

Autor SHA1 Nachricht Datum
  huhui 90da7a89bd 1. pwm 停止后,关闭上下桥 vor 3 Jahren
  huhui 4df0408556 速度,扭矩限速PI调试 vor 3 Jahren
  huhui a17d506f7b update vor 3 Jahren
  huhui f956107125 update vor 3 Jahren
  huhui d0d9ab2240 update vor 3 Jahren
  huhui dd388bc93f 改装电机2,使用encoder_off2.h vor 3 Jahren
  huhui 45392820d3 update uart vor 3 Jahren
  huhui 970c224bcd CAN消息处理 vor 3 Jahren
  huhui 3a1cf0a42d 支持bootloader vor 3 Jahren
  huhui b0d7fe4e11 去掉多余的参数 vor 3 Jahren
  huhui 0cf5cb2253 加入刹车能量回收 vor 3 Jahren
  huhui ee98871c07 start mc需要检查刹车状态 vor 3 Jahren
  huhui 9c78d6740d 加入刹车断电功能,可以配置 vor 3 Jahren
  huhui 841cbb5e6b 每次开机FOC user 参数只使用nv初始化一次,后面等用户设置 vor 3 Jahren
  huhui a849695b9f 加入nv配置PID vor 3 Jahren
  huhui 20028a70e1 修改变量 vor 3 Jahren
  huhui e1d53b8df7 母线限流,转把释放速度为0后停止FOC vor 3 Jahren
  huhui 3b651ceb43 1. pwm 模式改为PWM0,高有效 vor 3 Jahren
  huhui 64bc09e7da 加入转把电压,母线电压采集,电流环ramp给定稍微慢一些,防止过冲 vor 3 Jahren
  huhui 78f47e2d21 限速 vor 3 Jahren
  huhui 0b560a2d02 encoder_offset_map 使用s16替代float vor 3 Jahren
  huhui f37ec09064 重构encoder的校准 vor 3 Jahren
  huhui 849e704a60 同心校准,通过matlab设计FIR滤波器,采样率500HZ,通过频率0.5HZ,截至频率5Hz vor 3 Jahren
  huhui 4682d70d21 电流传感器调试 vor 3 Jahren
  huhui 49fdc1be84 远驱控制器调试 vor 3 Jahren
  huhui 0c9da426f4 通过ENCODER_CC_INVERT定义编码器是否和电机的方向相反 vor 3 Jahren
  huhui 291119e50c 解决gd32 demo的编译错误 vor 3 Jahren
  huhui ac710fb089 过流过压保护,刹车处理 vor 3 Jahren
  huhui b72b9255f9 加入电流高边采样 vor 3 Jahren
  huhui c5a432105d 去掉单电阻采样 vor 3 Jahren