Historial de Commits

Autor SHA1 Mensaje Fecha
  huhui 8c4ef78eaa foc的pid控制器单独定义 hace 3 años
  huhui 2812b95e43 加入LADRC控制器,控制速度和限速环路 hace 3 años
  huhui d9cac14e3e 更新simulink模块,加入adrc的支持 hace 3 años
  huhui 4955e1c3ba 加入电门过压和欠压检测 hace 3 años
  huhui 0af4ddfb68 霍尔电流采样用单独的宏控制电流采样系数 hace 3 años
  huhui e7e9c5386d 限速还是回退到限制扭矩,如果限制电压,速度环和扭矩模式切换不平滑 hace 3 años
  huhui 3db2e106ea kb 改为 kd,不使用饱和系数,改为微分系数 hace 3 años
  huhui 90d3d38585 扭矩模式限速通过PI调节器限制DQ的最大输出电压 hace 3 años
  huhui 590f4e03a1 电流环带宽放到motor_param.h中定义,A1 motor的带宽2000 hace 3 años
  huhui dd1b10aab2 解决零位置校准除数少1的问题 hace 3 años
  huhui e48c4f7a20 扭矩查表后的D轴电流需要step给定,防止D轴电流突变 hace 3 años
  huhui c9f25e0f5d 工厂测试加入三相驱动设置 hace 3 años
  huhui 682a1b1c87 add A1 motor and factory test file hace 3 años
  huhui b96cb29317 上报相电流 hace 3 años
  huhui e31c4ce9a4 重新处理温度limit hace 3 años
  huhui d740566645 扭矩和相电流区分开,可以给真实扭矩(需要通过台架标定) hace 3 años
  huhui 89f1fb73a0 挡位切换需要ramp给定 hace 3 años
  huhui 810553c18f 加入3相开关接口,gpio模式 hace 3 años
  huhui 10faffd07d 保存flash的命令在电机运行过程中不能处理 hace 3 años
  huhui eaee8fea62 fix 写SN号错误,中动100码电机,编码器做了零位置校准,软件偏移固定0 hace 3 años
  huhui 5c2c80c219 update hace 3 años
  huhui 8897e23ff4 保存扭矩查抄表写flash检查地址溢出 hace 3 años
  huhui e419a868f5 上报过滤后的DQ电流 hace 3 años
  huhui 51212c16f3 1. 加入扭矩速度查表DQ电流,通过线性插值,先做扭矩插值,再做速度插值 hace 3 años
  huhui a854e1e0b1 实现编码器零位置校准功能 hace 3 años
  huhui 3a33a7bda0 功率pi,修改kp为1.8,ki为6,每个挡位单独定义转把,转速和扭矩的对应关系 hace 3 años
  huhui f6a10a156d 温度补偿低通滤波设置更小的截止频率,母线的滤波器截止频率设置的大一些 hace 3 años
  huhui fcdf2d7343 电压采集补偿系统低通系统修改为宏定义控制0.01f hace 3 años
  huhui 7ccc676502 加入foc的观测器融合encoder和smo,进行切换,目前实现了一部分 hace 3 años
  huhui 5ed8eb8078 对3.3和5v进行实时校准,温度变化3.3和5v会有明显变化 hace 3 años