huhui
|
8895b3e1fd
1. 欠压和过流5ms内检测完成
|
vor 2 Jahren |
huhui
|
4f8cedbfc9
编码器错误检查调试
|
vor 2 Jahren |
huhui
|
42307a6b50
错误处理保存和工具读取
|
vor 2 Jahren |
huhui
|
366b590bfa
编码器监测放到encoder.c中,低速通过pwm的频率检测,中高速通过上一次的cnt和当前cnt的比较来检测
|
vor 2 Jahren |
huhui
|
1daa3e555b
1. 默认关闭log,有45发来的can指令,打开log
|
vor 2 Jahren |
huhui
|
8b133a2c0c
1. 锁电机,改为开下管,50% duty 无法锁电机
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
db54c20bd1
限流等级保存,恢复低等级限流需要转把释放后,避免突然加速
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
62ae51e888
加入母线电流过流检测
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
078281785d
空转检测调试
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
c16ec4ed7b
1. 更新通过pwm和三相电流计算母线电流的方式
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
a2f3f3bd21
加入母线电流的另一种计算方式
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
dd10cb01f2
1. 更新pwm驱动,通过宏定义控制adc触发通过update事件,一个周期两次,暂时不用
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
8386a75c19
A1电机的电流环带宽设置为1.6kHz
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
325ed6e0a7
update,解决高速急停相错误,dq查询异常,导致程序异常
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
a84e688d96
默认减速50ms,lq通过iq查表获取,然后更新iq的pi控制器
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
c596c80f1a
V3版本电流采样修改
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
e9dd31a67b
电压圆限制幅度在电流环的时候处理
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
d1d918a7d7
电子刹车使用扭矩方式
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
4dd4bf8079
更改PMSM_FOC_Get_Real_Torque -> PMSM_FOC_Get_Real_dqVector,DQ轴电流矢量
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
30ca66d422
定速巡航模式下,可以加速
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
8c4ef78eaa
foc的pid控制器单独定义
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
2812b95e43
加入LADRC控制器,控制速度和限速环路
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
4955e1c3ba
加入电门过压和欠压检测
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
e7e9c5386d
限速还是回退到限制扭矩,如果限制电压,速度环和扭矩模式切换不平滑
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
3db2e106ea
kb 改为 kd,不使用饱和系数,改为微分系数
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
90d3d38585
扭矩模式限速通过PI调节器限制DQ的最大输出电压
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
682a1b1c87
add A1 motor and factory test file
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
d740566645
扭矩和相电流区分开,可以给真实扭矩(需要通过台架标定)
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
89f1fb73a0
挡位切换需要ramp给定
|
vor 3 Jahren |
huhui
|
5c2c80c219
update
|
vor 3 Jahren |