История коммитов

Автор SHA1 Сообщение Дата
  huhui 8191a204d0 vbus 电流最大200A 3 лет назад
  huhui a1a0feeba8 修改扭矩 3 лет назад
  huhui 93dc7232f5 重新加入编码器的log 3 лет назад
  huhui d571d76f1c 电机标定后,通过电流矢量查找MTPA和弱磁 3 лет назад
  huhui efd8248547 real torque control 3 лет назад
  huhui 6c653fbebd 高温度,欠压配置nv保存处理 3 лет назад
  huhui 3a5d066d60 1. 电流环带宽减小到1000 3 лет назад
  huhui 1e65d1fb12 模拟油门清楚转把故障,开环强制运行和零位置校准忽略转把故障 3 лет назад
  huhui 586abcb7f5 解决除0问题 3 лет назад
  huhui d630787c73 1. 转把扭矩解析按照加减速的逻辑处理,结合当前的实际扭矩 3 лет назад
  huhui 4dd4bf8079 更改PMSM_FOC_Get_Real_Torque -> PMSM_FOC_Get_Real_dqVector,DQ轴电流矢量 3 лет назад
  huhui 2812b95e43 加入LADRC控制器,控制速度和限速环路 3 лет назад
  huhui e7e9c5386d 限速还是回退到限制扭矩,如果限制电压,速度环和扭矩模式切换不平滑 3 лет назад
  huhui 90d3d38585 扭矩模式限速通过PI调节器限制DQ的最大输出电压 3 лет назад
  huhui 590f4e03a1 电流环带宽放到motor_param.h中定义,A1 motor的带宽2000 3 лет назад
  huhui c9f25e0f5d 工厂测试加入三相驱动设置 3 лет назад
  huhui 682a1b1c87 add A1 motor and factory test file 3 лет назад
  huhui b96cb29317 上报相电流 3 лет назад
  huhui e31c4ce9a4 重新处理温度limit 3 лет назад
  huhui 89f1fb73a0 挡位切换需要ramp给定 3 лет назад
  huhui eaee8fea62 fix 写SN号错误,中动100码电机,编码器做了零位置校准,软件偏移固定0 3 лет назад
  huhui 5c2c80c219 update 3 лет назад
  huhui a854e1e0b1 实现编码器零位置校准功能 3 лет назад
  huhui 3a33a7bda0 功率pi,修改kp为1.8,ki为6,每个挡位单独定义转把,转速和扭矩的对应关系 3 лет назад
  huhui 7ccc676502 加入foc的观测器融合encoder和smo,进行切换,目前实现了一部分 3 лет назад
  huhui 66a0250b9c 编码器和无感都封装到foc_observer.c 中 3 лет назад
  huhui cfef077733 转把对应的扭矩需求从电机外特性map中获取最大扭矩 3 лет назад
  huhui 1bb634310e 相电流加入自适应滤波,截止频率为当前电频率的4倍 3 лет назад
  huhui a6b136a80c 滑膜观测器使用arctan和pll实现,单独pll效果不好 3 лет назад
  huhui 2c595b52df 硬件过采样x4 3 лет назад