Historie revizí

Autor SHA1 Zpráva Datum
  huhui 0261d890b1 加入mc_start错误码日志 před 2 roky
  huhui 93c0a0d824 去掉一些无用的参数 před 2 roky
  huhui f3b067813e 支持通过命令设置转速 před 2 roky
  huhui 5253c73d22 add autogen config files for config the motor controller před 2 roky
  huhui bf86979d4b 开机500ms内检测刹车故障 před 2 roky
  huhui 2a75c8fce2 开电门未启动,学习转把最小启动电压 před 2 roky
  huhui 44afa733f3 通过温度突变检测温度传感器异常 před 2 roky
  huhui c6f552c646 修改高温错误的名称 před 2 roky
  huhui b0222564d3 Merge remote-tracking branch 'origin/running_test' into tcs_dev před 2 roky
  huhui 393209d75c 1. 模拟转把处理双转把错误问题 před 2 roky
  huhui ad0d51ddaf 解决骑行刹车或者释放转把概率出现掉速的问题 před 2 roky
  huhui 34de66b221 加入双转把支持 před 2 roky
  huhui fb09b1487b 加入磁链识别 před 2 roky
  huhui 4bd2d721e2 加入电机电气参数的离线识别 před 2 roky
  huhui c795a0c367 计算母线电流需要对死区进行补偿,如果svpwm已经做了死区补偿,那么母线电流计算就不补偿 před 2 roky
  huhui 07de41d428 加入逆变器死区补偿,采用线性补偿方式,相电流滤波通过dq滤波,再变化到abc před 2 roky
  huhui 27156825ec 使用PI_Controller_RunVel控制限速和速度环,根据文档调整硬件死区时间 před 2 roky
  huhui 87f8d921e3 加入三相电流不平衡算法,目前只能通过检测负序分量,比如相线螺丝松动等情况 před 2 roky
  huhui a986a29a9c 硬件欠压快速判断 před 2 roky
  huhui 7d8642716f 修改s_motRPMFilted 为 s_motVelocityFiltered před 2 roky
  huhui 8895b3e1fd 1. 欠压和过流5ms内检测完成 před 2 roky
  huhui 4f8cedbfc9 编码器错误检查调试 před 2 roky
  huhui 42307a6b50 错误处理保存和工具读取 před 2 roky
  huhui 366b590bfa 编码器监测放到encoder.c中,低速通过pwm的频率检测,中高速通过上一次的cnt和当前cnt的比较来检测 před 2 roky
  huhui 1daa3e555b 1. 默认关闭log,有45发来的can指令,打开log před 3 roky
  huhui 8b133a2c0c 1. 锁电机,改为开下管,50% duty 无法锁电机 před 3 roky
  huhui db54c20bd1 限流等级保存,恢复低等级限流需要转把释放后,避免突然加速 před 3 roky
  huhui 62ae51e888 加入母线电流过流检测 před 3 roky
  huhui 078281785d 空转检测调试 před 3 roky
  huhui c16ec4ed7b 1. 更新通过pwm和三相电流计算母线电流的方式 před 3 roky