Historie revizí

Autor SHA1 Zpráva Datum
  huhui 37cca55c56 motor 初始化motor.b_wait_brk_release置为false před 3 roky
  huhui 50051eb091 二段加减油门判断step_val 大于阈值才启动二段模式 před 3 roky
  huhui b23c0a4b64 autohold模式下,再次捏刹车退出autohold模式 před 3 roky
  huhui 0bf4aac347 更新二段加减速 před 3 roky
  huhui 194107ec1e 转把处理 před 3 roky
  huhui b9328aa378 1. 处理转把 před 3 roky
  huhui ff956e5f73 母线电流的低通滤波系数增加到0.1f,增加灵敏度 před 3 roky
  huhui 1d91e6bb1e 硬件保护停机后,关闭foc,使速度能归0 před 3 roky
  huhui d67da61f2b 更新Simulink Fir, 加入新电机的非线性校准 před 3 roky
  huhui 50c09f42ef update motor.c foc core před 3 roky
  huhui dca516c892 加入新电机的偏心校准参数 před 3 roky
  huhui 7004b22d6e 加入电机编号,如果nv的和现有的不相等,重新初始化电机参数 před 3 roky
  huhui 8c384d85d1 发送数据前先poll tx尽量清空发送buffer před 3 roky
  huhui 3cb87e60bf 加入新电机参数 před 3 roky
  huhui 6170fe9020 加入中动100码新电机 před 3 roky
  huhui c50058b210 实现EPM功能 před 3 roky
  huhui 7deb2c2887 转把指令处理 před 3 roky
  huhui 13c0420f0b autohold 成功后蜂鸣器再滴一下 před 3 roky
  huhui 0ebb06aff2 1. 母线电流计算,通过D轴电流给一个修正 před 3 roky
  huhui e98549c552 母线电流计算先不加系数 před 3 roky
  huhui d8e2382515 update mc100 před 3 roky
  huhui a9c4fd1731 设置定速巡航的速度 před 3 roky
  huhui a4d957ef10 ebrk—_time 使用CONFIG_EBRK_RAMP_TIME před 3 roky
  huhui d278714b7d 命令从32开始,给老控制器预留 před 3 roky
  huhui 6f47d880a3 autohold beep单独定时器 před 3 roky
  huhui 93e9075c2d 1. 有能量回收的时候,解决飞车问题 před 3 roky
  huhui f068a49411 优化 před 3 roky
  huhui d26c99eee2 堵转保护开始计时点Q轴电流大于阈值并且速度小于1km,在3s内不超过0.2圈认为堵转 před 3 roky
  huhui c240c7b5be 整理motor.c před 3 roky
  huhui 2d97243a32 速度上报取绝对值 před 3 roky