huhui
|
08eddbe5a9
V型电机不做FIR非线性校准,后期编码器做非线性校准
|
před 3 roky |
huhui
|
bf530deede
MC100 不需要swap UV,选择V型电机调试
|
před 3 roky |
huhui
|
a5561a6fd0
零位置校准delayms过程中需要喂狗
|
před 3 roky |
huhui
|
699d90fa5e
MT编码器4096个脉冲,AB一起触发4096个,单个A和B1024个脉冲
|
před 3 roky |
huhui
|
2c595b52df
硬件过采样x4
|
před 3 roky |
huhui
|
e1d6194691
adc2加入是否硬件过采样的处理
|
před 3 roky |
huhui
|
3f912f7df6
电流传感器adc的电流参数修改为0.32f, adc的没bit可以分辨320mA
|
před 3 roky |
huhui
|
83184f87d6
加入挡位切换的log信息
|
před 3 roky |
huhui
|
48915aebed
runtime 限制处理优化
|
před 3 roky |
huhui
|
058098651e
扭矩限速Kp,Ki跟着电机,更新smo
|
před 3 roky |
huhui
|
0cdab24213
打印FOC最大执行时间
|
před 3 roky |
huhui
|
22a8ac9722
编码器的占空比0-100
|
před 3 roky |
huhui
|
67fbe6fc47
远驱编码器最小duty 0
|
před 3 roky |
huhui
|
17108c555b
add ibus offset logout
|
před 3 roky |
huhui
|
df68b399b2
母线最大电压不是额定电压
|
před 3 roky |
huhui
|
61cba65df7
母线过压检测
|
před 3 roky |
huhui
|
a603356155
母线采集adc offset开机只校准一次
|
před 3 roky |
huhui
|
d1a013acbe
加入软件多次采样,去掉最大,最小取平均
|
před 3 roky |
huhui
|
747ca05851
速度小于10RPM可以升级重启
|
před 3 roky |
huhui
|
ad8f1fcd0f
蓝鲨MC100电流传感器adc系数校准
|
před 3 roky |
huhui
|
dc56c4e7fd
shark_get_seconds 使用32bit的ticks,不要用64位除法,耗CPU资源
|
před 3 roky |
huhui
|
3fbd6b08fc
fix encoder error for mc100
|
před 3 roky |
huhui
|
afff55bf59
smo 拼写错误
|
před 3 roky |
huhui
|
200dfeb35a
更新编码器处理,pwm duty适当放宽
|
před 3 roky |
huhui
|
6e2d6ce7a8
远驱控制器加入smo
|
před 3 roky |
huhui
|
4ee5db284a
foc 中执行smo观测器处理
|
před 3 roky |
huhui
|
a1f6f03727
fix motor lock error
|
před 3 roky |
huhui
|
235a9ff9f0
加入母线电流采集的offset校准
|
před 3 roky |
huhui
|
d0315cac63
加入母线电流的采集
|
před 3 roky |
huhui
|
117d2213d7
加入滑膜观测器
|
před 3 roky |